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为响应国家淘汰落后产能关停煤电机组的政策号召,2018年旺隆热电厂两台10万千瓦的煤电机组关停。2022年6月,广州增城旺隆气电替代工程项目获批核准,项目主要任务是建设2台大容量、高性能的460兆瓦级9F改进型燃气—蒸汽联合循环调峰机组。该项目分别列入广州市2022年、2023年“攻城拔寨”项目,广东省及广州市2022年、2023年重点项目。
昨日上午,记者走进施工现场看到,增城旺隆气电替代工程主厂房第一罐混凝土顺利浇筑,200余名工人在现场有序施工作业。“1号燃机基座、集控楼、1号锅炉和调压站的桩基施工已完成,2号汽机区域的桩基已完成超过90%。”广州市旺隆热电有限公司党支部书记、总经理高少华介绍。本项目两台机组计划于2026年4月和2026年7月先后投产运行,建成后如按机组满负荷运行的年利用3300小时数计算,机组年发电量约30亿千瓦时。
“本项目以天然气为燃料,天然气的主要成分是甲烷,燃烧后的主要产物是二氧化碳和水,废气中二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放量极小。”高少华介绍。同时,项目将配置先进的干式低氮燃烧器,余热锅炉烟道同步安装烟气脱硝装置,脱硝效率不低于80%,将氮氧化物的排放浓度控制在10毫克/立方米以内,跟国标规定排放限值50毫克/立方米对比降低了80%。按年利用3300小时计,每年减少氮氧化物排放625.8吨。
当天上午,在燃气管线项目施工现场,两名焊工戴着面罩,手持焊枪,正在对管沟上已组对好的两条长12米、厚14.2毫米、直径50厘米的燃气管道进行焊接。“每次焊接厚度约两毫米,冷却打磨后再继续焊接,一个焊口需重复上述步骤7次左右,每个焊口用时一小时方可完成。”广州燃气集团工程中心现场管理人员表示。管道焊接完成,待冷却二十四小时后经无损检测拍片合格、完成焊口防腐处理后才能下沟回填。
“燃气管线施工目前遇到的主要挑战是涉高速、铁路、地铁穿越手续办理、高压电塔迁移、房屋征拆等工作尚未完成,施工工作面还不能大面积铺开。施工的难点在于地下管线复杂,管道铺设位置受限,施工难度大。”现场管理人员表示。目前,广州燃气集团正紧抓黄金施工期,对已交出的工作面迅速组织力量进场施工,争取年底前总体施工进度达到50%。
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